技术应用
润滑油射油器喷嘴优化研究及探讨
2013-03-28 14:06  点击:232
  

  针对这些问题,我们首先对溢油阀、油管路、系统阀门、各轴瓦节流孔进行检查,未发现问题。然后利用超声波流量计测量润滑油总流量,发现流量有变化,变化速度时快时慢,变化数值时大时小,其变化的范围在0.023~0.029m3/s之间。射油器出口油压表指针摆动十分剧烈,无法读取准确数值,变化量范围在0.010~0.120MPa之间。每当润滑油流量变化快且变化量大时,油管路就会发生振动,因此,我们怀疑射油器结构设计有不合理之处,致使其未能正常工作,造成润滑油压低、油管路振动。

  根据上述分析,我们采取了如下改进措施:将射油器喷嘴直径由17.4mm增至18.0mm,以增加高压油带来的能量,提高其出口压力;将喷嘴到混合室的距离由42.0mm增至60.0mm,使长径比由原来不足1∶1.0提高到1∶1.4,减小油流冲击,提高油流动的稳定性。按照上述改进措施,我们加工了新的射油器喷嘴,并在1999年8月的大修中安装了这种喷嘴。1号机自1999年8月换上改进的喷嘴后,润滑油压达到了0.110MPa,并能用溢油阀自由上下调整压力。射油器出口压力达到0.230MPa,出口压力稳定,表针无明显摆动(摆动范围为±0.010MPa).射油器出口流量稳定,油管路振动现象消失,解决了润滑油系统以前存在的问题,达到了预期的目的。

  喷嘴设计中的长径比不但影响射油器效率,而且影响流量稳定性。长径比过小是油管路振动的根本原因。设计射油器时,长径比选取的规定范围为1.0~2.0.实践证明;射油器长径比在1.3~1.7的范围内*为合理。综上所述,用调整射油器长径比的办法对射油器进行改进是成功的,为解决汽轮机组存在的类似问题提供了科学依据。

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