船知副机事故分析预防措施日本大发原厂及陕西柴油机厂在80年代中期生产的D A IH A T S U 6 D SD一2 副机,近期相继发生两起副机主轴瓦烧毁、主轴颈烧损的事故。
现将事故发生的原因进行分析解剖,以供同行参考,减少类似事故的再次发生。事故经过及损坏情况,事故经过某轮空载航行于大西洋,机舱值班人员听到副机异常响声,接着发现副机右侧冒烟,值班人员随即停掉副机。停机瞬间机油压力在正常值,停机后预润滑泵自动起动,当即打开示功考克、进行盘车,15 分钟后打开曲拐箱道门进行检查,并拆检王轴瓦。损坏情况将N 0.副机解体、检查、测量,结果如下:(l) 曲轴第4道主轴颈过热、烧损、变形。两台副机的损坏范围及现象基本相同。
修理过程
整台副机解体,吊出曲轴进厂,测量、检查损伤情况,制订修理方案,选用董氏低温镀铁工艺修复曲轴,恢复原尺寸。机座裂纹经专家检查无修复价值,订购原制造厂整台机座。订购 18 套减振橡皮胶垫。检查共同底座状况,安装机座进行校正、找平,装回曲轴后重新校正、找平、测水平线及中心线。对相关部件进行必要检查及调整。装复后测量拐档差,数据在正常范围内。整台副机所有系统检查正常后启动副机进行空负荷试车,分别试s m i n、1 5 m i n、3 0 m i n .
之后停车仔细检查,然后低负荷 (约 15 %) 试车; 再次停车检查,测量拐档差,全面检查情况正常;再试车(负荷约 30 %);停车检查没问题,再加大负荷 (约50 %)试车,经全面检查没问题后,按常用负荷再加 10 %进行试车,经过不同负荷的试验,各项参数均符合说明书规定,至此修理结束。