技术应用
润滑油精制设施改造后的经济效益分析
2013-08-22 09:32  点击:202

  1997年9月,在装置加工新疆减四线馏分油时进行了标定。装置标定的物料平衡、主要技术经济指标。改造前、后吸收塔进料温度、精制液蒸发塔塔顶压力、汽提塔塔顶压力没有变化,干燥塔底部温度虽然没变,但由于增加了抽出液沉降分离罐,抽提塔底部抽出液降温10e后进入沉降罐,因而干燥塔底部温度实际降低10e;抽出液加热炉进料温度提高27e,在抽出液加热炉出口温度未变的情况下,炉膛温度降低170e,改造达到了预期目的。

  改造后装置处理能力增加23.3%,剂油比降低0.64,精制油收率提高2.38个百分点,能耗下降176.68MJ/t,苯酚消耗下降0.295kg/t.循环溶剂质量对比由改造前、后循环溶剂质量对比可见,改造后炉膛温度降低,苯酚的裂解减少,使循环溶剂的质量明显改善。

  经济效益以装置生产统计数据进行核算,装置改造后的经济效益见表8.效益计算中相关价格为:原料油1400元/t,精制油1700元/t,抽出油640元/t,苯酚8000元/t,燃料油1000元/t石油炼制改造中,填料投入120万元,抽出液沉降分离罐投入30万元,换热流程改造投入161万元,总投入311万元。

  装置改造后每年可增加经济效益约834.3万元,投资回收期为0.37年。工业运转表明,萃取塔改造后,剂油比降低0.64,装置处理能力提高23.3%,在精制油质量相当的情况下,精制油收率提高2.38个百分点,能耗下降176.68MJ/t,装置整体技术水平提高,年增经济效益约834.3万元,投资回收期为0.37年。苯酚在循环使用中存在裂解现象,降低炉膛温度不仅可以减少苯酚裂解,而且使循环溶剂质量明显改善。

  

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